山东能源亭南煤业:做好洗选创效文章 上演现代版“点矸成金”术
中国经济导报、中国发展网 顾婷、马鹏武、记者高杨报道 12月3日,在山东能源西北矿业亭南煤业公司选煤厂,笔者看到矸石皮带上的大块矸石在经过智能干选机后,黑矸、矸石被精准分选,分别传输到中煤和矸石皮带。
据了解,该公司矿井开拓方式为立井单水平开拓,共划分为四个开采盘区,近年来,随着开采战线不断延伸,当主采区来到三、四盘区后,产出原煤煤质逐步发生变化,其中最明显的问题是,产出原煤夹矸量增大,粗煤泥灰分升高,严重影响着产品质量。如何能最大程度降低夹矸量和灰分,保证产品质量?该公司通过上装备、优工艺,成功攻克这一难题,上演了现代版“点矸成金”术。
“在洗选过程中,我们采用重介质浅槽分选工艺进行块煤洗选,由于黑矸密度较大,会随矸石排出。而这些黑矸的发热量在1千到2千卡,如果就这样排出,不仅会造成煤炭资源浪费,还会增加矸石外排费用、环保处理费用。”该公司党委副书记、纪委书记、工会主席李鹏彪说。
煤泥压滤。
为解决这一问题,该公司组织专业技术人员组成攻坚团队,先后到西安、北京等地调研,经过反复论证、比较,最终决定引入智能干选技术,同时结合洗选车间场地实际,对新增干选系统上下游设备及工艺进行改造优化,成功将矸石中黑矸回收。今年以来,该公司累计回收黑矸3.8万吨,实现创效1000余万元。
面对另一个突出问题——粗煤泥灰分升高,之前该公司一直采用TBS粗煤泥分选机进行处理,处理能力为每小时125吨。近年来,由于掘进、扩修等工程量较大,粗煤泥产量平均值超过每小时145吨,大大超过了TBS分选机的处理能力,不仅无法满足洗选需要,还因超负荷处理,导致洗选效果变差。为此,该公司调研引进了TCS粗煤泥智能分选机,处理能力达到每小时180吨,完全满足处理需要,同时还能有效去除粗煤泥中的高灰细泥,大大提升了产品质量。截至11月底,他们累计回收粗精煤泥3.1万吨,实现创效1500余万元。
亭南煤业洗煤车间。
“之前我们采用普通快开式隔膜压滤机对洗选煤泥水进行压滤处理,处理后,煤泥水分含量仍有28%到30%。如何降低煤泥水分,提高副产品附加值,成为了我们挖潜创效的重要课题。”该公司洗煤协调办公室主任杨东红说。他们调研引入超高压压滤机代替普通压滤机,对浓缩煤泥水进行深度处理后,可将煤泥水分降至20%左右,较之前降低约10%,大大增加了煤泥的发热量,吨煤可实现纯增收91元。
“今年以来,我们用心做好洗选创效文章,累计实现洗选创效7800余万元。下一步,我们还将进一步优化洗选系统,对超高压压滤系统进行扩能改造,整合矿井和洗选煤泥水系统,全面取消湿煤泥,进一步释放洗选系统创效能力,为西北矿业高质量发展贡献力量!”该公司党委副书记、总经理李建忠说。(文中图片供图均为山东能源亭南煤业)